為了調(diào)高脫硝系統(tǒng)效率,在滿足環(huán)保超低排放標準的前提下,減少噴氨量、降低氨逃逸率、降低空預器堵塞風險,對某電廠超臨界2×700MW燃煤機組脫硝系統(tǒng)進行噴氨優(yōu)化調(diào)整試驗。通過調(diào)整噴氨手動門開度,合理調(diào)節(jié)SCR噴氨量,使SCR脫硝系統(tǒng)出口氮氧化物濃度分布的均勻性得到改善,降低了局部氨逃逸峰值,降低了空預器堵塞的風險。
隨著火電廠最新大氣污染排放標準的頒布及煤電節(jié)能減排升級與改造行動計劃的實施,燃煤電廠必須更加嚴格地控制煙氣中NOx的排放量。選擇性催化還原(SCR)脫硝技術(shù)因脫硝效率高且運行穩(wěn)定可靠,而被廣泛應用于燃煤電廠。
脫硝效率、噴氨量大小和氨氣逃逸率是衡量SCR脫硝系統(tǒng)運行是否良好的重要依據(jù)。電廠在實際運行過程中,由于負荷、鍋爐燃燒工況、煤種、噴氨格柵閥門開度、煙道流場均勻性、吹掃間隔時間等因素均會影響SCR脫硝效率和氨逃逸率。逃逸氨在空預器中會生成黏性的硫酸銨或硫酸氫銨,減小空預器流通截面,造成空預器堵灰??疹A器堵灰不僅影響鍋爐運行的經(jīng)濟性而且顯著降低鍋爐安全性,嚴重影響脫硝機組的安全穩(wěn)定運行。
目前燃煤電廠可以選擇新型的SCR脫硝系統(tǒng)噴氨格柵類型、布置方式及改造噴氨管,調(diào)整噴氨量和噴復均勻性,改進催化劑入口氨氮比,優(yōu)化煙氣導流板布置、煙氣流速的均布性,或研發(fā)與應用煙氣脫硝系統(tǒng)自動控制技術(shù)。通過提升自控系統(tǒng)穩(wěn)定性和可靠性等措施,可提高SCR脫硝系統(tǒng)出口NOx分布均勻性,防止局部氨選逸超標,減輕空預器堵灰、腐蝕、運行阻力等問題。
某廠由于投產(chǎn)時間早,投產(chǎn)時由于國家環(huán)保要求不高,脫硝系統(tǒng)按出口氮氧化物排污濃度200mg/m3設(shè)計。隨著國家環(huán)保要求的提升,為滿足發(fā)改能源〔2014〕2093號文件《煤電節(jié)能減排升級與改造行動計劃(2014—2020年)》的要求,該廠將氮氧化物排放濃度穩(wěn)定的控制到50mg/m3以下,該廠進行了SCR煙氣脫硝提效改造,主要是加裝5號爐第三層及6號爐第二層催化劑來達到NOx濃度超低排放。
通過上述改造措施,能夠?qū)⒌趸餄舛瓤刂频?0mg/m3以下,但運行過程中存在局部氨逃逸偏大,自動跟蹤系統(tǒng)滿足不了運行要求等問題,導致還原劑耗量高、空預器阻力上升較快等問題。因脫銷系統(tǒng)投產(chǎn)時SCR煙氣脫硝系統(tǒng)采用傳統(tǒng)的線性控制式噴氨格柵技術(shù)。
而目前脫硝系統(tǒng)新型結(jié)構(gòu)改造經(jīng)濟成本高、周期長,在現(xiàn)有SCR脫硝系統(tǒng)中開展噴氨優(yōu)化調(diào)整試驗,是目前提高氨利用率、減少NOx污染物排放的主要手段,調(diào)節(jié)SCR脫硝系統(tǒng)噴氨量,改善SCR脫硝系統(tǒng)出口NOx分布均勻性和氨利用率。
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